新华网天津频道4月24日电(伍振 齐梦学 报道)中国铁建十八局集团隧道公司大胆对TBM进行技术攻关,给“洋设备”升级换代改头换面,日前,该公司开发的《敞开式隧道掘进机TBM刀盘前刮碴装置》获国家专利,不久前,“TBM刀盘整修”QC成果获“全国优秀质量管理小组奖”。通过TBM技术革新,累计节省资金上千万。
科技创新是企业发展的源动力。近年来,隧道公司以发展高新特施工技术为“利器”,不断加大对科技的投入,注重跟踪国内外先进的技术及设备发展动态,采取走出去、引进来,消耗吸收,先后与德国、瑞士、美国等国外著名公司进行了广泛的接触和交流。
TBM是当前国际长大隧道施工的“王牌”机械。目前,中铁十八局集团拥有三台TBM隧道掘进机,全国铁路优秀项目经理、隧道公司总经理邓勇说:“拥有不代表占有,中国人要挺直腰杆,就不能跟在外国人的后面。只有创新TBM,才能体现‘国家队’综合实力!”
2007年10月25日吐(鲁番)库(尔勒)二线铁路开工,22.45公里的中天山隧道由该集团采用德国进口的价值3.6亿的TBM施工。由于这台TBM是上世纪90年代的产品,很多配件厂商已不再生产,同时考虑到成本,为了确保TBM掘进机以良好的性能状态投入施工,隧道公司总经理邓勇、吐库二线指挥长黄明普、指挥部书记陈华东、隧道公司副总经理王雁军、李洪亮、项目书记王宝友等人成立科技攻关小组,指挥部拿出几十万元资金进行技术革新。施工中,为使刀盘快速“掘进”,技术人员自主创新,在刀盘上“贴”上“金刚膜”,恢复其强度、厚度并提高耐磨性。由于传统的TBM刀盘刮碴板对螺栓螺母缺乏保护,在掘进时,前刮碴板损坏严重。科技人员在刮板座背面焊接保护套保护套内镶嵌螺母,并匹配螺栓和螺母的规格与强度等级,极大地提高了精度,该专利技术使TBM故障率大为降低,确保了TBM高产稳产,实现国产化技术改造改进项目近20项,还修正了“洋设备”很多技术参数,经专家鉴定,掘进机整修质量合格率99.1%,TBM整修改进节约资金上千万元。现在,TBM废水循环利用、刀盘面板加强两项专利技术已经通过国家审查,中心刀改进技术也正在申报专利,极大地增强了公司的软实力、科技研发能力。
截止到4月23日,中天山隧道已掘进突破5529米,TBM二次衬砌突破2427米,不久前,TBM月掘进554.6米,创该TBM国内施工新纪录,德国专家感叹道:“你们让TBM掘进‘寿命’延长了15公里,这简直是奇迹!”(完)